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工艺优化改良 助力降本增效

控本提效      南顺 小 洪

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       工艺优化改良是工厂降本增效和提升产品质量的重要环节 。针织打扮作为古板工艺 ,要优化改良 ,绝非一朝一夕之事 ,这需要公司技术团队发挥工匠精神 ,群策群力、不绝钻研、不绝实践 ,最终形成最优计划 。

       在生产实践中 ,通过对电脑横机工艺的优化改良 ,可有效减少后续部分的运作本钱 ,是降本增效结果体现的有效要领 。简单举一例:南顺TH客每年订单量上百万件 ,需要做三色旗仔领贴的量约为五十万件 。按以往做法4条竖条间色 ,从起脚独立挂毛上梳 ,就有4条线头 ,后续部分要一条一条打结头钩线 ,按最低工价2元/打计 ,每年打结头钩线的直接人为约为8.3万元 。工艺优化改良的作法是用1色主色上梳元筒1转平1转 ,再3个色挂毛直上 ,这样线头就包裹在主色里面 ,后续部分只要剪短线头不必再打结头及钩线 。此种做法省去了打结头钩线的直接人为 ,也解决了旗仔色挂毛位、上梳位因组织字码差别泛起的高低不平等问题 。此种做法与香港营业同事相同 ,反响给客人批复 ,确认可行 。但此做法推行下去会泛起旗仔色线头引出及断层影响外观的问题 ,为彻底解决上述问题 ,公司组织技术力量进行了深度优化改良 。经各人探讨研究后 ,有了可行优化改良计划:通过吓数改用字码的方法来调理平衡 ,这样旗仔色线头就不必全部都引出去 ,坚持停留在中间原位 ;画花取中间的纱咀做旗仔色挂毛 ,元筒面用最小号纱咀编织 ,元筒底用最大号纱咀编织 ,这样就可以完全把旗仔色线头包夹在中心位置里面 。经重复试验、研究、总结 ,三色旗仔领贴优化计划全面落实 ,提高生产效率 ,降低本钱 。

       工艺优化改良是“积畦步致千里 ,汇小流成江海”的一个历程 ,公司需营造工艺优化改良的集体气氛 ,勉励勇于突破固有古板做法 ,提倡求新求变求优化的新民俗 ,通过集体的技术力量 ,最终抵达降本增效的目标 。


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